次要原因是空速管毛病误导机师形成操做失误招致了飞机失速。
5月31日,班机在里约热内卢,本地时间19时29分起飞,并预定于6月1日上午10时03分抵达巴黎。UTC 01时35分,班机与航管做出最初一次通话,并在UTC 1时49别离开巴西雷达监管范畴。
其时机长迪布瓦及副机师博南在驾驶席上,而罗贝尔则在驾驶舱前方歇息。
UTC 1时55分,机长分开座位歇息并换上副机师罗贝尔。其时博南为操控机师(Pilot Flying),而罗贝尔则为监控机师(Pilot Monitoring)。
UTC 2时06分,机师通知客舱空中办事员将会进进乱流区域。之后飞机的皮托管因结冰而失效,无效侦测飞机速度,飞翔掌握法例切换至备用形式。2时10分5秒,飞机的主动驾驶自行去除,之后主动节流阀亦主动去除,那意味机师们副手动飞翔。遭到乱流的影响,主动驾驶去除的飞机向右倾侧,于是博南便把飞机左转以批改飞机,但与此同时他却抬高机鼻使飞机爬升,那动做在其时并没有需要。
飞机爬升且攻角过高,之后飞机的失速警告响起,意味飞机速渡过低产生不敷升力。据飞翔纪录仪的材料,其时飞机以每分钟7,000英尺的速度爬升,空速由274节迅间降至52节。
皮托管结冰只庇护了一分钟多些,之后便回复一般,但飞机仍陆续爬升。
02时11分10秒,飞机已爬升至38,000尺,攻角达16度,推力全满。2时11分15秒,飞机起头下降,但攻角增加至30度。因为飞翔掌握法例在备用形式,系统原定的失速庇护没有启动,飞机因升力不敷而失速。
2时11分40秒,机长返回驾驶舱,其时飞机攻角已达40度,飞机已降至35,000尺,失速警告不再响起。
因为攻角过高,空速指示器无效。22秒后,伯南略微降低机鼻,空速指示器恢复,失速警告间歇性响起。飞机趺至10,000尺,此时机长发出重要讯息,伯南应降低机鼻挽救失速。罗贝尔接收飞机操控权,飞机已趺至4,000尺。2,000尺,空中逼近警告系统响起。
飞翔纪录仪于2时14分28秒停行,最初一句说话为机长:“仰角10度”,碰击时地速为107节,所有人霎时灭亡。由38,000尺至碰击时历时3分30秒,整个过程飞机都是失速!!。